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浅谈水煤浆气化棒磨机筒体内衬板改造

来源:99网
(4)从仪表整体出发做好预防工作

仪表的正常运行是工业生产顺利进行的重要保障,在对其故障进行分析时要综合考虑仪表的各组成零部件,并将它们维持在同一平衡点上,才能保证自动化仪表工作的稳定性[3]。

浅谈水煤浆气化棒磨机

筒体内衬板改造

尤祚(神华宁夏煤业集团有限责任公司甲醇分公司,

宁夏 灵武 750411)

摘要:我公司气化装置制浆系统棒磨机,在使用的过程中,出现橡胶内衬破损脱落、筒体漏浆,严重影响设备的运行,通过筒体衬板的改造,实现了设备的稳定、可靠运行。关键词:棒磨机;橡胶内衬;衬板;压条;钢衬板

3 故障维修的有效方法

3.1 加大各项制度的完善和落实力度

现阶段自动化仪表的维修和养护制度还不够完善,需要

进一步加快完善速度。在制度完善方面可以参照西方国家比较新颖的管理模式,再结合我国石油化工企业的实际情况加以改进和融合,也可以根据众多的统计结果对各项制度进行查漏补缺。将维修养护制度落实到人,并制定相应的奖惩措施,提高员工工作的积极性从而使各项管理制度落到实处。此外,对自动化仪表的工作实行动态实时监测,能够有效保证及时发现生产过程中出现的问题,并加以改进和修正。

1 概述

我公司年设计能力为生产60万吨甲醇,煤浆制备,选用φ4.3×6.0m湿式溢流型棒磨机两台,两台同时运行没有备机。棒磨机筒体筒身部分选用耐磨橡胶内衬,即采用橡胶压条支撑橡胶衬板,并用螺栓连接压条固定在磨机筒体内壁上,共有128块压条128块衬板组成,其作用是随磨机筒体旋转中,带动提升筒体中的磨棒拋落研磨煤浆,同时缓冲磨棒上下抛落对筒体的冲击。2010年装置全面投入生产,到2011年,两台磨机累计运行一年,就陆陆续续发现磨机筒体橡胶内衬板有局部损坏脱落的现象,筒体也出现漏浆现象,当时因没有备机,只能短暂停机对部分损坏脱落的衬板压条进行了更换,但到2011年下半年、2012年上半年,筒体漏浆,橡胶内衬板破损脱落、筒体漏浆的现象越来越严重,经常性被迫短时停机检修,尤为关键的是破损的衬板在筒体内来回翻动,严重影响了钢棒的运行轨迹,导致钢棒受力异常,极易发断棒的现象,同时,断裂的断棒,也容易使衬板破损脱落,造成筒体漏浆无法运行,形成恶性循环,带来很大的维护检修工作量,增加了设备备件损耗,耗费了大量的人力物力,严重影响了正常的生产。期间,我们利用装置系统停车检修时,对磨机的内衬板进行了彻底的检修更换,但经过一段时间运行,问题依然出现。

3.2 提高员工素质

仪表安装、运行管理与维护工作都需要相关工作人员来完成。自动化计量仪表的各项操作是非常精细的,因此对相关工作人员的熟练程度、专业化水平要求都比较严格。鉴于此种情况,石油化工企业在人力资源管理方面需要严格把关,在招收相关从业人员时要核查其是否有相关资格证书。同时还要加强对已有员工的专业技能和知识的培训,例如定期组织员工进行专业知识的学习、开办学术交流洽谈会等,使员工在增长专业知识的同时开阔眼界,这在无形中加强员工对突发性故障的应变能力。

3.3 提升仪表的各项配置

目前我国的自动化测量仪表,如电流表、电压表等完全符合普通用户的要求,但应用在大型工业生产上还有所欠缺。仪表自动化设备可以带动工厂生产中一部分设备的运行,若工厂中所有设备同时运行,可能会超过仪表所能承受的最大负荷导致其发生故障。出现这种情况的主要原因是自动化仪表内部的零件配置质量不过硬。这对仪表生产厂家提出了更高要求,厂家可以对生产过程进行统计分析,对其中存在的问题进行改进[4]。同时将新型技术运用到生产中,在完成生产后要反复检验零件质量,检验合格后方可用于组装仪表。

4 结语

综上所述,通过对石油化工企业仪表自动化设备的详细介绍,使人们对其有了更加完善的认识和理解。石油作为我国目前消耗量最大同时也是最紧缺的能源,为人们的日常生活提供了巨大便利。而石化企业的生产效率与自动化仪表的故障频率联系紧密,自动化仪表故障少能够有效提升企业的经济效益,因此做好仪表故障的预防和维护是石化生产工作的重点。

参考文献:

[1]李华飞.关于炼化企业仪表自动化设备的预防性维护的分析[J].中国石油和化工标准与质量,2013,(24):265-265.

[2]张琦.石油化工企业仪表自动化设备的故障维护措施[J]. 中国新技术新产品,2014,(8):136-136.

[3]常苹莉.解析炼化企业仪表自动化设备的预防性维护[J]. 科技与企业,2013,(1):247.

[4]王绍蒲.论石油化工仪表自动化设备的故障分析方法[J]. 山东工业技术,2014,(8):9.

图1 磨机筒体脱落破损的橡胶衬板压条

2018年11月 | 161设备运维表1 棒磨机技术参数

项目筒体内径/mm筒体工作长度/mm筒体有效容积/m3钢板最大装载量/t电机功率/kw最大处理能力(干基)(t/h)筒体工作转速(r/min)数据430060007617016008512.65棒量为170t,而实际我们的装棒量120t,可满足需要;电机在橡胶衬板条件满负荷运行下,电流平均为85A,而额定电流为119A,所以这三项对于磨机来说是有很大的提升空间。(2)磨机的处理能力。因磨棒与钢衬板之间也有撞击摩擦,有利于提高磨机的处理能力,是改造有利的方面。(3)磨机的运行噪音。采用橡胶衬板,实测值为85dB(A),设计磨机运行的噪音为≯90dB(A),考虑磨机筒体内煤水混合物,磨机的转速也较低,所以分析认为,噪音增加不大,可以满足设计要求。

(4)磨机筒体的密封性能。之前橡胶衬板的固定,是用M24、材质为Q235的螺栓加密封垫进行固定,考虑钢衬板的重量,通过计算,选用强度更高的M39、材质为35CrMo的螺栓加密封垫进行固定,这样大大增加了螺栓孔密封的预紧力,可以确保筒体不漏浆。

综上所述,我们认为改为钢衬板是可行的,决定先改造一台,观察效果。2013年6月大修期间,我们对A磨机的橡胶衬板进行了整体更换,将筒体原有橡胶衬板拆除,筒壁清理干净,安装钢衬板、橡胶衬垫、螺栓及密封组件,后逐次逐步加磨棒、加负荷,分阶段对筒体螺栓进行紧固。

2 橡胶内衬的改造更换

2.1 对于橡胶衬板容易损坏脱落、筒体漏浆,我们分析、研究,认为原因如下

一方面,是磨机没有备机,每次出现衬板损坏、筒体漏浆时,只能短暂的停机2~3小时(满负荷生产,煤浆槽的储量只能维持约4小时的使用量),停车时间超过4小时,系统需要降负荷运行,就会对生产造成影响,这样只能对破损严重的部分衬板压条进行更换,由于旧衬板压条有磨损,新安装的衬板压条与旧的就不在一个平面上,在磨机运行时,衬板受力就不均匀,致使筒体衬板压条更容易损坏。另一方面,是橡胶内衬强度低,查阅资料,橡胶衬板压条的使用寿命一般在1到1年半,使用周期较短,所以要保证设备的正常运行,就要在1年到1年半内对磨机橡胶内衬进行全面的检修更换。这样,由于,橡胶内衬的强度低,需要定期的去全面检修更换,而我们有没有备用的磨机,不能提供充足的检修时间,与之相矛盾,就此我们认真分析,并与设备厂家进行沟通探讨,决定将橡胶内衬改为强度更高的钢制内衬。

2.4 钢衬板主要技术要求

最终的钢衬板,是根据筒体尺寸,定制“凸”行结构的钢衬板块拼装而成,共需要256块,有ABCD4种尺寸;改造所用的钢衬板为中碳耐磨合金钢,由C、Si、Mn、Cr、Mo等元素组成。按照中碳合金钢(风淬火)工艺生产,执行Q/321282HSJ02- 2011,主要机械性能指标为:HRC32-38,冲击韧性J/cm2(不开口)49,淬火、回火硬度≥45。

3 改造效果

改造运行后,设备运行正常,温度、振动等参数都在正常控制范围内,其中,噪音平均为87.9dB(A),电机电流平均为95 A,都在设计允许范围内,未发生断棒、筒体漏浆、衬板破损等缺陷,效果良好,对煤浆的品质分析化验也得到很大改善,粒度分布更加优化,粗离子量也大大减少,节省了成本消耗。至2014年5月,经过近一年的运行观察,改造后的A磨机运行良好,没有出现过衬板破损脱落、筒体漏浆、钢棒易断的情况,解决了衬板破损脱落、筒体漏浆、钢棒易断的问题,大大降低了设备维护运行的成本,减少了人力物力的消耗,同时提高、改善了制浆能力与品质。到了2015年,经过近两年的运行,磨机一切运行正常,并且对筒体钢衬板进行检查都很正常,是一次很成功的改造。

2.2 首先,改造更换为钢制衬板,但需考虑下述几个问题

(1)磨机筒体重量增加后,所引起的问题:由于钢衬板的重量大于橡胶衬板,所以更换完后,磨机筒体的重量会增加,磨机的各部位机械结构强度(包括齿轮、轴瓦、联轴器等)能否满足要求,运行是否平稳,各参数是否正常;磨机的土建基础承载能力能否满足要求;现有电机功率是否够用,投用后电流能增加多少。

(2)磨机的处理能力,是否能满足要求。(3)磨机的运行噪音是否会增加。

(4)磨机筒体安装钢衬板后,筒体固定螺栓孔的密封性能怎么样,漏浆情况如何。

2.3 针对上述这几个改造问题,我们联合厂家分析讨论

(1)磨机筒体重量增加的问题。对于衬板,经测算,更换的整筒体的钢衬板的重量比橡胶衬板多近50t,增加了磨机的负荷,就此问题,我们与厂家联系,详细进行测算,得出结论,各部件的机械强度,可以满足使用要求,包括基础的承载,都在原始设计制造施工的余量范围内。

而另外,磨机设计最大进煤量为85t/h,而实际进煤量为70t/h,就已经满足装置满负荷用煤的需求;磨机设计最大装

162 | 2018年11月4 结语

通过这次棒磨机内衬板的成功改造,给煤浆棒磨机的使用

维护,尤其是在内衬选择上提供了依据。

参考文献:

[1]冯长志,唐煜等.神华包头煤制烯烃项目GE水煤浆气化装置试车总结[J].辽宁化工,2011,40(4):49-51.

[2]赵旭清.GE水煤浆气化煤浆制备棒磨机的改造及运行总结[J].化工设计通讯,2014,40(5):66-69.

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