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维普资讯 http://www.cqvip.com 第l7卷(总第l0l期) ,热 能 动 力 工 程 2002年9月 。。… 。 ’ ’I- 技术交流 ” ’ III II{} 。崎 文章编号:1001—2O6O(2OO2)05—0524—03 TCDF一33.5型330 汽轮机首次大修中的故障处理 430077) 张才稳,黄海舟,王树深 (湖北省电力试验研究院汽机室,湖北武汉摘要:介绍了一台TCDF一33.5型300 MW汽轮机首次大修 子对轮低压侧高d2=0.13 mm。基建安装轴系配合 中发现的主要故障:轴系标高的变动和叶片围带发生裂纹。 简要分析了问题发生的原因,并给出了现场的处理措施及进 一情况同设计要求相同。本次大修发现下述问题。 2.1 高中一低压转子对轮中心问题 表1 高中压、低压转子对轮解体后测量结果(mm) I 步完善的建议 同型机组在国内数量较多,文章介绍内容 将为同型机组的检修维护提供有益的参考? 关键词:汽轮机;检修;故障处理 文献标识码:B I 上张口 1 0.037 5 左张口 0.015 低压转子高 0.(P-.5 低压转子偏右I 0.02 中图分类号:TK267 *机头向机尾看。 1概述 设计值为:低压转子高:d.=0.43mm。查该机 安装记录情况,低压转子比高压转子高0.425 mm。 安装符合设计要求,安装记录和本次修前比较发现 低压转子下沉约0.40 ITIITI左右。 2.2 低压转子与发电机转子中心问题 表2 低压一发电机转子对轮解体后测量结果(II1m) TCDF一33.5型300 MW汽轮机是亚临界、一次 中间再热、冲动式、单轴、两缸两排汽的凝汽式汽轮 机。汽轮机高、中压缸采用合缸结构,低压缸为对称 分流式。高、中压缸间设有中间再热。机组的通流 部分由高、中、低压三个部分组成。汽机的高、中、低 压缸均为双层缸结构。各级隔板安装在内缸上。高 压部分由1个单列级和7个压力级组成,中压部分 共6个压力级,低压部分为对称分流式,每一分流有 6个压力级。共计26级。机组采用喷嘴调节配汽 方式,新汽通过两个单独支撑的高压主汽门和安装 在高压外缸上的4个高压调速汽门进入不同的喷嘴 室,然后进入高压缸作功。汽机有两个转子:高中压 l I 上张口 0.28 0左张口 0 011 电机高 0.57 电机转子偏右l 0.24 l *机头向机尾看 设计值为:低压转子高:d2=0.13 mm,左右外 圆偏差不超过0.03 mm。查该机安装记录情况,电机 转子比低压转子低0.13 mm。安装符合设计要求,安 装记录和本次修前比较发现低压转子下沉约0.70 mm左右。 转子和低压转子。两个转子都为整锻实心转子,转 子采用刚性联轴器联接。1999年1月20 Et结束满 负荷试运后移交试生产运行。2001年5月起首次 l号~4号轴承油档洼窝中心同安装值比较,变 化不大。 大修。累计运行约9 000余小时。汽机大修前运行 稳定,未见任何缺陷的征兆。随着大修过程的进行, 陆续暴露出一些问题。 譬 l号 号2  3号l— _P 4号 2汽机转子轴系中心问题 设计的汽机转子轴系中心配合情况如图1,中低 图1 汽机转子中心标高示意图 整个低压转子下沉,高中压端下沉量0.40 mm, 电机端下沉量070 nm。低压转子的下沉有多种可 .压对轮低压侧高dl=0.43 mm,低压转子发电机转 收稿日期:2001—10—18;修订日期:2001—11—15 作者简介:张才稳(1972一),男,湖北黄梅人,湖北省电力试验讲究院工程师,工学硕士 维普资讯 http://www.cqvip.com 第5期 张才稳,等:TCDF一33.5型300 MW汽轮机首次大修中的故障处理 .525. 能的原因,可能是基础的下沉,也可能是凝汽器投人 运行,长时间凝结水自重力导致。要解决的问题是, 机组回装时轴系标高该如何分配。在试运行阶段和 大修前,机组振动情况均为优良,2号瓦瓦温偏高。 从振动情况分析,依设计标准回装和依大修的修前 值回装都是可行的,但从降低2号瓦瓦温的角度出 发,有抬高低压转子高中压端的对轮以减轻2号瓦 荷载的需要。在引进型国产300 MW机组上,也发 生过低压转子下沉的问题,依设计标准恢复后,运行 情况良好。依本机的实际情况和以前经验,决定依 设计标准回装。通过调整研刮垫铁使中、低对轮中 心测量结果符合设计要求;通过调整发电机标高,低 压转子发电机转子的标高达到标准要求。 3低压转子围带裂纹 汽轮机低压转子围带经磁粉、超声波探伤,发现 低压转子18 G级有8条裂纹,l8 T级有3条裂纹, 具体位置及编号如下: 汽机侧:第4组第4叶片,第5组第4叶片,第 l2组第5叶片,共三处。 发电机侧:第5组第5叶片,第6组第5叶片, 第8组第5叶片,第9组第5叶片,第11组第4、5、6 叶片,第l2组第4叶片,共计八处。裂纹均发生在8 片一组围带上;而在7片一组、6片一组围带上没有 裂纹。裂纹自围带的外缘向中心发展,长度大约 4~5 rnm,边缘穿透,铆钉孑L周围无裂纹产生。 所有裂纹都发生在8片成组的叶栅上,而叶栅 的振动频率是叶栅的固有特性,由叶片、围带的质 量、叶栅的成组叶片数、叶片叶栅转子的装配工艺等 所决定。分析实测的静频数据(见表3),频率分散 度△厂:8.13%,略大于8%的合格标准,这主要是 由于l8 T级第l2组频率低至295 Hz所至,除此叶 栅外,其它叶栅的频率还是比较集中的,而且,也并 不是仅仅这一组产生裂纹,因而这不是矛盾的主要 方面。分析表3可知,发生围带裂纹的叶栅频率较 其它未产生裂纹的围带频率偏低,接近6倍工频,这 是导致围带产生裂纹的主要原因,围带的振动倍率 接近整数,易于落人共振区域。因而导致围带产 生裂纹的是叶栅的一阶An型振动。由此分析裂纹 产生的原回,主要由一阶 型振动频率和倍频振动 频率避开率不足共振引起。裂纹主要集中在叶栅的 中间叶片附近,这是由于叶片受力差异导致,叶栅两 端的叶片围带为自由端,不受剪切力作用,而叶栅中 间叶片受力最大。中间围带的弯矩较两端高40% 以上。 由于大修工期、现场条件的,决定在现场对 裂纹围带进行现场更换。更换方法是取下有裂纹的 围带,把叶片顶部的铆接头向下磨削,换上新的围带 后,用冲击捻打铆钉头。铆钉头的捻打有较高的工 艺要求,铆钉头与围带的间隙符合不可过大,同时铆 接用力不可过大,否则会引起铆钉头应力过大或产 生裂纹。重新铆接后转子的频率变化不大,因而问 题并没有从根本上得到解决。 表3第18级叶片组静频实测值 (Hz) 编号 竿 善 翟鳘 l 302.5 7 298.7 7 2 320.0 8 3l7.5 8 3 320.0 8 317.5 8 4 303.7 8 4 317.5 8 5 303.7 8 4 305.0 8 5 6 3l7.5 8 305.0 8 5 7 3l7.5 8 3l2.5 8 8 315.0 8 3o0.0 8 5 9 315.0 8 302.5 8 5 l0 3l7.5 8 3l5.0 8 4、5、6 ll 3l7.5 8 305.0 8 4 12 295.0 8 5 3o0.0 8 l3 3l6.2 8 3l5.0 8 l4 320.0 8 315.0 8 l5 320.0 6 3l2.5 6 *叶片锁位销为第一组.机头向机尾看.顺时针编号。 **裂纹位置以组内叶片序号标记,方向同上。 更换围带会使转子产生动平衡问题,为此进行 了初步校正,在发电机侧20级处68。方向加装一块 73 g配重块。启动后根据机组状况未作调整。 对轴系标高和叶栅围带进行处理后,大修后首 次启动机组振动情况良好。 机组首次冲转,在1 200 r/min暖机时,2号瓦轴 振由0.029 rnm缓慢升至0.19 rnm,打闸停机后机组 盘车运行2 h,再次冲转后2号瓦振动值稳定在0.03 rnm以下。机级3 000 r/min时,各瓦轴振动值如表 4。1号~4号瓦见图1,5号、6号为发电机两端轴 承,7号、8号为励磁机两端轴承。以后的机组大负 荷运行,其振动情况良好。 表4机组启动振动情况 (mll1) 8号 3 o0o r/rain 0.32 0.037 O.033 O.032 O.033 0.04l 0.083 0.018 l00 MW 0.010 0.015 0.027 0.023 0.036 0.037 0.066 0.019 维普资讯 http://www.cqvip.com ・526・ 热能动力工程 2002年 为了从根本上防止18级围带产生裂纹,叶栅需 机组解体后发现高压缸1号、3号调门阀芯有 裂纹。进行了整体更换处理。高压外缸作严密性检 查时,发现左侧27号~29号、右侧28号~30号螺 栓之间各有0.50~0.60 rnlTl左右的间隙。在螺栓把 要进行调频。为把切向 型振动频率调开第一类 激振力频率,一般采用在围带、叶片连接处加焊;改 变叶片成组的叶片数;在叶片中心钻减荷孔等。对 于本机组,不宜采用改变叶片成组数的方法,因为从 表3分析,叶栅的频率同组内叶片数没有明显的对 应关系,而且理论上在组内叶片到达6片后,增加组 内叶片数对频率的增加并不明显。在叶片中心钻孔 紧三分之一的情况下左侧27号~29号螺栓处之间 间隙为0.10 rnlTl。右侧28号~30号螺栓之间间隙 为0.07~0.10 rnlTl。经研究认为这种间隙可不进行 中分面研刮,回装热紧螺栓时把上述有间隙的两个 工艺要求高、风险大。而在围带、叶片连接处加焊则 简单而有效。8片组叶栅存在不同的振动频率说明 叶栅的安装质量并不稳定,而围带更换前后叶栅频 地方螺栓伸长量取大值(0.73 rnlT1)。运行中没有漏 汽情况发生,说明处理的措施是有效的。 这次大修问题的出现也给目前提出的状态检修 课题提供了新的思路,状态检修不仅仅要分析机组 的故障征兆,更要掌握机组的特性,历史统计特征。 率的微小变化说明现场围带的更换对叶栅的安装质 量并没有提高。理论分析和实践证实,提高安装质 量对叶片组的自振频率有很大影响。当连接刚性系 数相差0.2时,叶片组的切向A0型振动频率相差 10%~20%。为提高安装质量,对频率偏低的叶栅 在围带和叶片连接处加焊是行之有效的方法。烧焊 这台机组调门裂纹、围带裂纹几乎没有任何征兆,如 果没有积极主动的定期检修,酿成重大事故并不是 没有可能的。 参考文献: [1]周礼泉.大功率汽轮机检修[M].北京:中国电力出版社, 1997. 时应将焊接处清洗干净,焊透焊牢,焊接温度不可过 高,否则可能使材料变质以及产生较大的残余应力。 4其它问题 大修过程中,还发现其它问题,主要有高压缸调 门裂纹、高中压外缸间隙较大等。 [2]华中工学院.汽轮机[M].北京:电力工业出版社,1980. [3] 张才稳.某电厂1号机组首次大修低压汽轮机叶片静频测试 报告[R].武汉:湖北省电力试验研究院,2001. (何静芳编辑) ;新机组r^ —”— — 、 { S1O9H即将投入运行 据(Gas Turbine wor1d》20o1年11—12月号报道,被设计作为具有1 430 oC级涡轮进口温度的蒸汽冷却电 力生产技术全球陈列窗口的S109H型联合循环装置将于2002年夏天在威尔士地区塔尔博特港巴格兰湾电 站投入运行。 该电站使用1台S109H型单轴联合循环装置,以1台蒸汽冷却的MS9001H作为动力源。以天然气作为 燃料,S109H基本负荷额定输出功率为480 MW,热效率为60%,从而使它成为迄今为止世界上第一型单机功 率最大、热效率最高的联合循环装置。 MS9001H型燃气轮机长12 m,直径5 m,重370 t,以联合循环运行时能生产480 MW电力。 蒸汽冷却转子的技术是GEPS(通用电气动力系统)公司于1995年推出的创新技术。在发运到南威尔士 前,第1台MS9001H燃机于1998和1999年在美国南卡罗来纳州格林维尔市经受了广泛的试验。 使用先进的材料和创新的蒸汽冷却系统,使MS9001H能够在更高的涡轮进口温度(1 430 oC级)和压比 (23:1)下运行,从而保证了S109H的热效率突破60%大关。 (思娟供稿) 

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