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500kV主变低能放电故障分析

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变电裁术 500kV主变低能放电故障分析 贾志辉 ,刘海锋。,邸世辉。 (1.国网河北省电力公司,石家庄050021;2.国网河北省电力公司检修分公司,石家庄050000) 050070; 3.国网河北省电力公司经济技术研究院,石家庄[摘要] 针对一起5O0kV主变低能放电的故障,通过设备返厂吊检找出缺陷原因,提出整改方案,并给出该类问题具 体的防范措施。 关键词 主变低能放电铁心磁屏蔽油纸绝缘 0引言 变压器的质量关系到其自身的运行寿命和电力系统的 安全可靠性。变压器的绝缘结构较为复杂,设计不合理就 可能造成局部区域场强过高,工艺上存在的某些缺陷就可 使绝缘含有气泡,绝缘材料受机械振动和热胀冷缩造成局 (1)外观检查发现,器身及绝缘件、绕组、铁心均无 明显位移、损坏、变形痕迹。 (2)对主变三相进行铁心、夹件间的绝缘电阻试验, 三相均在不同试验电压时出现放电(A相3 000V、B相 1 000V、C相2 800V)。根据放电声音判断放电部位分布 于下部磁屏蔽分路或上部磁屏蔽分路;B相铁心极间绝缘 电阻较A、C相偏低,最小值为954Mfi。 (3)该主变磁屏蔽分路采用绝缘螺钉安装于上、下夹 部开裂也会出现气泡,这些情况都会导致变压器在较低外 施电压下发生局部放电。本文就一台500kV变压器在投运 后发生低能局部放电,导致油中C H 含量逐渐增加的缺 陷进行分析。 件侧部,用于改善变压器内部漏磁分布,如图1所示。检 查三相磁分路时,发现磁分路与铁心间,上、下磁分路与 夹件安装面间均存在不同程度的放电痕迹,A相磁分路端 1故障经过 2011年5月,某变电站基建工程竣工投运500kV主 变后,油务班组按要求在主变投运后第1、4、1O、30天 部绝缘多数位移或破损,B、C相未见异常;根据厂家提 供的生产图纸,磁分路屏蔽设计值厚度为(20±2)mm,但 实际仅为14.3ram。 对主变取油样进行油中溶解气体分析。第4天后,发现三 相本体油中出现痕量C H ,且呈增长趋势,具体情况见 表1(油温为40℃)。 表1 气体含量山/I 图1 磁分路与夹件结构图 i 综上,吊罩检查试验情况与现场初步分析基本一致。 经改良三比值法计算编码为2/0/2,初步判断为低能 放电。2011年6月,对该组主变进行带电测试,发现其内 部局放与低压侧无功负荷的投人关系密切,无功补偿投入 后,主变低压线圈励磁电流变大,流过磁分路及铁心的磁 3缺陷原因分析 根据吊罩检查结果,认为该缺陷产生的原因如下。 (I)由于磁分路与铁心间距较小且无可靠绝缘保证措 施,导致在漏磁较大(无功设备投入或冲击合闸试验)时磁 分路与铁心间发生放电。 (2)处于22OkV绕组端部磁分路厚度不足,在安装槽 通量增加,感应电压增高导致局部放电量增大,且现场带 电检测结果表明铁心与夹件间的放电信号极性相反。通过 带电检测,进一步判断主变铁心与夹件间存在绝缘缺陷, 局部放电存在于铁心与夹件间,未发生在绕组处。 内存在间隙,导致磁分路与夹件接触不紧密,从而产生放 电。 2缺陷设备解体检查 2011年9月,对该主变三相进行吊罩检查。 收稿日期:2o14—04—20 (3)B相铁心极间绝缘电阻较A、C相偏低,初步认为 是铁心极间绝缘存在轻微受潮引起的。 (下转第41页) 作者简介:贾志辉(1972一),高级工程师,从事超高压电网技术和管理工作;刘海锋(1975一),高级工程师,从事超高压电网技术和管理工 作;邸世辉(1981一),工程师,从事超高压输变电_T-程建设管理工作。 32I WWW.chinaet.net I中国电工两 接地技术 三相平衡的,和系统正常运行时完全相同,如图3所示。 电压表为零,其余两相为二次线电压100V,这样就正确 地反映了绝缘接地情况,如图5所示。 图3 10kY A相接地二次电压相量图 一 一 一 3整改建议 —“,— _ _ 由上述分析可知,采用JSZF_10G型TV的1OkV系 统,不论是单相接地还是正常运行,三相绕组始终承受平 衡电压,因此三组TV的电感不变化,不存在饱和现象, 图4更改后的TV二次接线图 UIbln U¨ 也就不会发生谐振,即使存在其它激发条件,中性点不发 生位移,也不会发生谐振。这正是采用4TV接法的优势 所在,也是10kV TV发展的趋势。然而,该型TV在单 相接地时二次不能反映接地相的对地电压值,始终是一个 平衡电压,这不利于安全运行。 图5更改接线后A相接地二次电压相量图 据了解,同型号设备在其它地方使用时也出现了相同情 况,咨询设备厂家,答复是该型号TV在系统接地时确实不 反映接地电压。因此,必须对该型号TV进行整改,但应保 留一次零序TV可防谐振的优势,故从二次侧接线方面探索 改进方法。经分析,该型TV若要反映单相接地时故障相的 对地电压,则必须使二次侧电压表能反映零序绕组的电压, 因此只有采用零序绕组(第四TV线圈)二次侧有2个线圈的 TV才能满足运行要求,其二次接线如图4所示。 但是,实际上在TV二次侧增加线圈并不方便操作, 因此以上对二次接线的整改建议仅适用于设备生产厂家, 对于设备运维单位,只能更换为二次接线设计合理的 TV。据了解,现在市场上已有一些零序绕组(第四TV线 圈)二次侧有2个线圈的4TV电压互感器,建议调查统计 辖区内该型号TV后统一更换,同时日常多留意设备运行 工况,及时发现并消除设备隐患。 更改接线后,TV二次侧电压表(相电压)测量数据为 Ua—U 一U ,U —U 一U , 地电压己, 、UHN、 —U 一U ,分别反映高 4结束语 10kV系统采用4TV接法的电压互感器可很好地达到 防铁磁谐振的目的,但一次侧增加零序绕组后,在4TV 电压互感器二次接线时,可能会因考虑不周而造成设计错 误。为此,生产厂家在研发新产品时应全面考虑实际运行 压侧对应相绕组电压与零序绕组电压的相量和,即各相对 。由前面的分析可知,U 一 UA +UN,N=0,UHN—U ,+UN,N=10kV,UcN:UHN,+ U 一10kV。也就是说,更改接线后TV二次侧电压表 要求,施工时一定要分析图纸接线的合理性,运维单位也 要加强验收,以免设备带缺陷投运而带来麻烦。 (3)磁分路厚度严格按照设计值(20mm)进行整改,确 保磁分路与夹件间紧密接触,如图3所示。 (4)在整改处理中更换全部拆卸的螺栓。 (相电压)在原相电压叠加了【, 使得单相接地时短路相 (上接第32页) 4处理措施 (1)将磁分路缩短10ram,再将磁分路与铁心间的绝缘 距离增至18mm(原设计为8mm)。 (2)在磁分路表面覆盖2层0.5mm厚的纸板并在磁分 路端面与铁心间设置2层1.5mm厚的纸板,将原磁分路 与铁心间的油绝缘间隙变为油纸绝缘间隙,以确保磁分路 与铁心间有足够的绝缘强度,如图2所示。 经过整改,再次对投运后的主变进行油中气体分析, 未发现有C2H。,主变运行良好。 5防范措施 (1)对于设备入厂监造工作,必须有具体、详细的安 全技术组织措施及监造作业指导书,要强化入厂监造现场 组织协调,严把质量关。 (2)对于厂家进行的设备吊检、解体等工作,要求厂 图2加装绝缘纸板的磁屏蔽图3整改安装后的磁分路 _一 家提供详细的标准化作业指导书并认真审核,有疑问时应 和厂家进一步完善、细化,以确保工作质量。 (3)设备吊检后的试验必须严格执行规程和现场标准 化作业,不漏项,以确保对设备状态做出正确的评价。 电工技术l 20t4l 7期l41 

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